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        某廠濕式格子型球磨機(jī)的改造實(shí)踐

        作者:紅星機(jī)器 發(fā)布時(shí)間:2017-06-17 16:20:35 更新時(shí)間:2018-12-12 09:25:27

        某選礦廠經(jīng)過擴(kuò)建和改造,現(xiàn)已建成處理鉛鋅礦石35萬t/a,選礦磨浮作業(yè)的3臺(tái)濕式格子型球磨機(jī)滑動(dòng)軸瓦,投入生產(chǎn)后發(fā)現(xiàn),該滑動(dòng)軸承球磨機(jī)存在著諸多問題,為此,紅星機(jī)器提出了對(duì)該濕式格子型球磨機(jī)進(jìn)行了改造方案,取得了滿意的改造效果。

        一、滑動(dòng)軸瓦球磨機(jī)存在的問題及對(duì)策

        選礦廠磨浮工段的3臺(tái)濕式格子型球磨機(jī)是我國20世紀(jì)50年代產(chǎn)品,主軸承為巴氏合金的滑動(dòng)軸承,該球磨機(jī)因其固有的缺陷,在使用過程中存在如下問題。

        濕式格子型球磨機(jī)

        1、主軸承為滑動(dòng)軸瓦,摩擦系數(shù)高,摩擦阻力大,運(yùn)行能耗高,運(yùn)轉(zhuǎn)率偏低,屬高能耗設(shè)備。

        2、礦山夏季氣溫較高,廠房內(nèi)溫度更高,再加上摩擦產(chǎn)生熱量,磨機(jī)軸瓦溫度經(jīng)常達(dá)到40℃以上,磨機(jī)運(yùn)行存在隱患。

        3、主軸承采用稀油潤滑,需要冷卻裝置,需保證油質(zhì)和油溫,稀油消耗量大,若潤滑不良,斷油或管路堵塞,軸瓦和軸頸的摩擦變?yōu)楦赡Σ?,溫度將急劇升高,或者因密封效果差,礦漿易進(jìn)入軸承等原因,都可能造成“燒瓦”事故的發(fā)生。

        4、維護(hù)工作量大,備件成本高,檢修周期長,一旦更換軸瓦和進(jìn)出料端蓋時(shí),需對(duì)軸瓦進(jìn)行刮研,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,需要較長的檢修時(shí)間和較高的檢修水平。鑒于上述問題的困擾,并且隨著電能源供應(yīng)的日益緊張,公司節(jié)能降耗意識(shí)的增強(qiáng),需解決滑動(dòng)軸瓦球磨機(jī)能耗高,故障多等問題。改變主軸承的類型是更好的途徑。

        改變后主軸承應(yīng)達(dá)到如下要求: ①軸承使用壽命在8以上;②軸承內(nèi)外圈的配合要求軸承既能在軸承座內(nèi)沿軸向躥動(dòng),以適應(yīng)筒體的熱脹冷縮,又要能夠傳遞扭轉(zhuǎn)力矩;③能補(bǔ)償筒體在動(dòng)(靜)負(fù)荷變形產(chǎn)生的軸頸偏角,又能提高軸承的承載能力。經(jīng)過工程技術(shù)人員跟蹤國內(nèi)外球磨機(jī)采用滾動(dòng)軸承傳動(dòng)的新技術(shù)的研究及應(yīng)用實(shí)例。從2007年開始陸續(xù)對(duì)選礦廠的3臺(tái)濕式格子型球磨機(jī)按要求進(jìn)行了改造。

        二、新型滾動(dòng)軸承磨機(jī)

        1、滾動(dòng)軸承的特點(diǎn)及應(yīng)用

        新型滾動(dòng)軸承磨機(jī)主軸承為滾動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承摩擦系數(shù)遠(yuǎn)小于滑動(dòng)軸瓦系數(shù),新型磨機(jī)節(jié)能效果顯著,對(duì)潤滑沒有特殊的要求,只要定期加入適量潤滑脂即可,可消除“燒瓦”隱患,降低運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用。

        2、滾動(dòng)軸承節(jié)能分析

        磨機(jī)的輸入功率在磨礦過程中的能量消耗分為: ①磨礦過程中滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承球磨機(jī)用于磨礦的有用功率都約占總能量的75%,基本持平;②磨礦過程中滾動(dòng)軸承比滑動(dòng)軸承球磨機(jī)電機(jī)損失能量減少5%~10%;③磨礦過程中滾動(dòng)軸承比滑動(dòng)軸承球磨機(jī)械摩擦少,損失能量占總能量的10%~15%。綜合以上3方面分析,對(duì)球磨傳動(dòng)方式改進(jìn)后,滾動(dòng)軸承磨機(jī)綜合節(jié)能為10%~25%,節(jié)能效果顯著。

        新型球磨機(jī)

        三、磨機(jī)主軸承部改造工作

        1、主軸承部改造原則

        不改變?cè)C(jī)的土建基礎(chǔ),不改變地腳、裝配和安裝等尺寸,不改變工藝參數(shù)。

        2、改造步驟

        (1)根據(jù)濕式格子型球磨機(jī)的原始圖紙和工藝參數(shù),計(jì)算主軸承部的靜負(fù)荷、動(dòng)負(fù)荷和沖擊負(fù)荷;計(jì)算軸承部由于筒體負(fù)荷變形產(chǎn)生的偏轉(zhuǎn)角,確定進(jìn)出料端蓋尺寸,按負(fù)荷要求,進(jìn)行滾動(dòng)主軸承的設(shè)計(jì);進(jìn)行滾動(dòng)軸承的軸承座、軸承蓋和密封結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)及制作。

        (2)將按照負(fù)荷要求設(shè)計(jì)定做的大型滾動(dòng)軸承裝于進(jìn)出料端蓋,將軸承安裝在軸承座內(nèi),同時(shí)安裝密封結(jié)構(gòu)。

        (3)將軸承、進(jìn)出料端蓋與筒體連接,兩軸承座置于滑動(dòng)軸瓦磨機(jī)底座上,安裝齒輪,調(diào)整嚙合間隙,固定軸承座地腳螺栓,進(jìn)行磨機(jī)試運(yùn)行。

        四、改造后經(jīng)濟(jì)效益

        2009年7月對(duì)選礦廠的2#濕式格子型球磨機(jī)進(jìn)行了改造。2#機(jī)經(jīng)過1a多的滿負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行,證明選礦廠的球磨機(jī)改造是成功的,達(dá)到了預(yù)期的節(jié)能降耗效果。選礦廠又于2010年5月對(duì)選礦廠的另外2臺(tái)濕式格子型球磨機(jī)進(jìn)行了改造。

        改造后球磨機(jī)現(xiàn)場圖

        1、改造后電機(jī)可節(jié)電25.85萬元/a。

        2、改用潤滑脂潤滑后,其用量減少,每臺(tái)潤滑脂耗量僅為200~300kg/a,可節(jié)約潤滑費(fèi)用3萬元/a。

        3、改造后主軸承部達(dá)到“免維護(hù)”的效果,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,可節(jié)約檢修費(fèi)用2.4萬元/a。

        4、提高設(shè)備運(yùn)行率5%~10%,可增加效益56萬元/a。改造的投入可在1a時(shí)間收回成本,隨著能源供應(yīng)緊張,綜合效益將會(huì)更加顯著。

        通過生產(chǎn)實(shí)踐證明,滾動(dòng)軸承磨機(jī)代替滑動(dòng)軸承磨機(jī)明顯地提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低了維護(hù)費(fèi)用,改善了作業(yè)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn),取得了可觀的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。

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